在生产系统智能改造前,水胶车间生产线用工110人左右,改造后,只需要40多人即可完成生产任务。随着水胶市场原材料成本逐渐提高,产品价格也水涨船高,造成需求量下降,水胶车间依靠先进的智能生产系统,在满足市场供求的情况下,优化了生产组织,由双班制改为单班制,用工人数再次下降,仅需30人,极大提高了工效,减少了人工成本。
乳化车间在生产系统智能改造中,实现了生产工艺连续化、生产装备智能化,采用的机械手配合图像识别技术,做到了药卷自动抓取、装箱。同时,再通过机器人,把装箱的产品自动装车,改变了过去人工装车、搬运的传统模式,不仅降低了职工劳动强度,人员也由过去的70余人减少到如今40余人。
生产系统智能改造不仅能够减员提效,更为关键的是降低了安全风险。在民爆产品生产中,水胶中和工序是安全管理的重点、难点,雷鸣科化公司技术人员从长期的实践中,提出一套无人化生产技术方案,与科研机构合作,把梦想变成现实,最终无人化生产技术在生产中得到推广用,填补了行业空白,获得工信部评定的行业内科学技术进步一等奖。在乳化生产系统中,该公司也积极探索新技术,尤其是采用的静态敏化技术,可有效避免撞击摩擦产生能量释放引起爆炸的风险,这一技术处于行业领先地位。
雷鸣科化公司在民爆生产的基础上,延伸爆破服务,拓展矿山开采,打造绿色建材,在积极转型发展的过程中,盘活了人力资源,解决了人员分流安置难题,智能化升级改造为企业发展注入了生机和活力。
来源:3月18日《淮北矿工报》一版
(记者 王军 审核:张振国 责编:梁尚文)