“在装药机热熔胶料仓下端加装控制挡板,根据生产情况随时控制挡板开合,能够大大减少热熔胶的损耗和浪费。”雷鸣科化炸药车间主任李彦介绍。自从炸药车间职工对乳化生产线技术革新完成以来,雷鸣科化累计已节约热熔胶和胶带800KG,节支降耗4万余元。
近年来,雷鸣科化成本投入呈递减趋势,但仍存在生产过程中材料耗损过高等节支降耗的压力。“一旦装药机出现了机械故障,热熔胶仍会持续流出,折箱机上的小卷胶带,每天需停机更换40多次,影响设备正常运转……”雷鸣科化机电工任荫辉说道。
为解决车间节支降耗问题,雷鸣科化炸药车间挑选业务骨干,成立节支降耗攻关小组,全力破题。在大量调研的基础上,攻关小组制定了节支降耗“三步走”方案。一方面从材料源头管控节支,在精准考核、精确计量等方面做到精细化管理;另一方面是在提高设备完好率、利用率和操作技能上进行技术创新、自主节支创效。
此外,炸药车间还对乳化生产线的光纤装置进行了改造,使薄膜的使用率提高到了98%;对水胶生产线称重系统进行改造,选用高精度平行梁单点式称重传感器,并采用连锁报警系统,实现了全自动称重、报警、装车,防止对少卷少包的不合格箱体流入市场,进一步提高了不合格品筛选速率。
据了解,今年以来,该公司坚持把“节支降耗”活动作为深挖内潜、降本增效的重点工作来抓,引导基层单位树牢“一切成本皆可降”“人人都是经营者、岗位就是利润源”等经营理念,认真听取一线职工合理化建议,广泛开展“五小”创新活动,特别是加大对“设备改造、自制加工”职工的奖励力度,动员全体职工集思广益激发创效热情,进一步拓宽公司降本增效的空间。
(撰稿:刘栋 黄琦 审核:黄诚 责编:梁尚文)